编者按:工者谓之精,千雕万琢,心承之而不折。在温州技师学院实现高质量跨越式发展的道路上,每一步都离不开“精锐人”的工匠精神,“匠心闪耀”专栏将讲述温州技师学院师生的匠心故事,以生动鲜活的匠人故事,照见匠心传承、致敬时代奋斗。今天,走近温州技师学院机械智造学院优秀校友何升顺——
“刚进学校时没有太大的目标,希望学习一门手艺,未来能养活自己。”何升顺,温州技师学院机械智造学院2001级数控机加工技术专业毕业生,毕业后长期从事机械加工制造一线工作,拥有丰富的操作经验。何升顺在温州技师学院学到的这门手艺,助他拿下了瓯海工匠大师、温州工匠、温州市劳模、浙江杰出工匠等称号。
毕业前的半年,何升顺进入金工车间实习,专门从事定制化零配件的加工。他用“紧张”“压力”来形容自己的实习经历,在学校加工零件,失误了只是扣几分分数,但在企业里就是产生了一个废品。何升顺说,企业看重成品率和效益,做出来的产品要达到百分百的合格率。为了做到少出错、不出错,他时常去请教车间里的老师傅,或在空闲时间到书店、图书馆查阅资料。“想起在车间的工作,至今记忆犹新,那时候虽然工作辛苦,但是为我以后的成长打下了基础。”
何升顺在现在的公司工作了19年,从普通车工做起,如今担任技能大师工作室领衔人兼技术工艺部技改组长。2007年,公司首次引进了几台数控机床,而何升顺在温州技师学院学的正好是数控机加工技术专业,于是他毛遂自荐,申请由他来操控机床。“机会需要自己去争取、把握,车间主任知道我之前在数控比赛中拿过奖,对我的能力比较认可,让我当组长,带几位员工负责机床。”
工作后,何升顺没有停下学习的脚步。他通过书本学习和外出参观培训,不断探索新工艺,业余时间还自学自动化PLC编程。他对工装夹具和自动化设备设计制造有独到的见解,能够深入浅出地解决生产工艺的疑难问题,在技术改造方面取得了优异的成果。公司原有的手工丝杆座去毛刺工艺比较麻烦,且不可避免地会让工人手部受伤。2015年由他自主研发的丝杆座去毛刺装置,在传统加工的基础上渗透了智能制造的理念,逐步实现机器换人,提高生产效率,降低劳动强度。
丝杆座去毛刺装置还获得了国家实用新型专利,该装置是何升顺由生产管理转型为非标自动化设计的切入点,也是他职业生涯转折点。如今,何升顺已自主研发设计自动化设备9台、工装夹具27套和工艺改善32项等,其中三项获得了国家实用新型专利,并助力公司多次获得温州市智能化技术改造示范单位称号。