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(1)事件经过
某电厂因汽轮机#1瓦运行中温度高,机组D修期间,按照厂家的处理意见对#1瓦进行了翻瓦检修。机组修后首次启动,汽轮机转子盘车状态,#1瓦温度46.7℃。
汽轮机挂闸开始冲转,升速过程中发现#1瓦温度比修前有所偏高,在2000转暖机时温度最高达到65.8℃(比前次最高值高出8℃左右);在4000转暖机时温度最高达到78.39℃(比前次最高值高出6℃左右);在5872转定速后最高达到87.41℃,经暖机后并列前温度稳定在84.68℃(比前次最高值高出1℃左右)。组并网运行低负荷暖机过程中#1瓦温度开始持续上涨,负荷13MW,#1瓦温达到了报警值(95℃)且持续上涨,降低机组负荷至7MW左右,#1瓦温降至93.7℃,机组负荷维持在7MW左右后#1瓦温度呈继续上升趋势,最高涨至98.1℃。为保证机组安全,申请停机临检,打闸后#1瓦温度持续下降,转子惰走正常。
(2)原因分析
对#1瓦进行了翻瓦检查,未发现有损坏现象,根据现场检查情况分析造成本次D修后瓦温升高的可能原因为:
1.转子和轴承扬度调整不当,造成#1瓦载荷比修前有所增加;
2.未对#1瓦下半部分钨金面硬质层进行修刮处理;
3.高压端部轴封上、下方保温局部缺失,高温辐射导致轴承箱受热产生形变,影响#1瓦负载;
4.与传统的轴瓦相比,#1瓦供、回油槽明显偏小、偏短,影响#1瓦供、回油量,导致#1瓦下部与轴颈接触不均。
事件二
(1)事件经过
某电厂机组A级检修结束,机组并网运行。值班人员发现发电机8瓦轴承温度由84.4℃上升至98.3℃,润滑油压由0.24MPa上升至0.25MPa。8瓦轴承温度快速上升至120℃(达到打闸停机值),值班人员立即破坏真空紧急打闸停机。
发电机8瓦解体检查发现轴瓦中分面位置存在一块破布,尺寸300mm*400mm,材质棉质白布。半截在8瓦右侧进油口内部,半截已卷入轴瓦和轴接触面,堵塞部分油楔楔角。将8瓦上瓦、下瓦吊运至检修位臵后,宏观检查瓦面乌金无损伤,PT、UT无损探伤正常,瓦内油路无异物。
(2)原因分析
分析8瓦温度突升原因为检修过程中落入油系统中的破布顺油流方向移动,在机组运行过程中堵塞至主机润滑油系统最末端的8瓦靠右侧进油口处,造成8瓦供油不足、油膜失稳导致瓦温突升至120℃,值班人员为防止发生断油烧瓦事件发生,在8瓦温度上升至120℃后紧急打闸停机。
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